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導致體積式喂料機沖料的原因及處理方法

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導致喂料機沖料的原因有:

①倉壓較大a氣壓較大,粉料沿賺旋葉片螺旋方向沖向出料口,使得喂料機在喂料處被物料“吞沒.。

②螺旋葉片與圖管加工不妥絨磨損,使得兩者之間的空隙過大.粉料便從其底部空隙流向出料口。

③氣化后的物料從料倉中涌出,直沖喂料處。


處理方法:

①關于較長的單管螺旋喂料機.可采納逐漸增大的螺距.防止喂料機在喂料處被物料吞沒而發生的過負荷,也可防止氣化后物料從料倉中向外涌出。

②控制嗦旋葉片與管壁空隙單邊在2mm以內,盡里按捺物料從底部空隙流向出料口。

③縮小內外界壓差,可采納螺旋軸的變節距設計,即進料口葉片螺距大于出料口葉片螺距.這樣能使物料越走越緊。

④嗦旋軸中間斷開螺旋葉片.斷開長度為螺旋直徑的I一1.5倍,斷開處加裝檔料Im板,檔料M板制成可拆方式。據介紹.如此改善后,物料欣靠本身力怪相互推進,前移速度得到下降,物料密度得以添加,有效地防止了物料從螺旋葉片和管壁的底部間0直接流出,即有效地防止了沖料現象的發生。